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浮球液位計(jì)在燒結(jié)脫硫霧化器液位測量中的故障分析及解決辦法
閱讀次數(shù):1345 發(fā)布時(shí)間:2019/11/19 9:35:36
浮球液位計(jì)在燒結(jié)脫硫霧化器液位測量中的故障分析及解決辦法
本文簡要介紹重鋼2#燒結(jié)脫硫霧化器原理、設(shè)備組成,針對設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的潤滑油箱高液位報(bào)警導(dǎo)致的停機(jī)故障現(xiàn)象,與電氣、機(jī)械專業(yè)在故障處理中積極配合,采取有效的應(yīng)對措施,對于液位測量過程中浮球液位計(jì)遇到的故障與原因作出分析,解決了滿負(fù)荷生產(chǎn)環(huán)境下的脫硫設(shè)備連續(xù)運(yùn)行的需求,并為消化吸收進(jìn)口脫破霧化器設(shè)備打下基礎(chǔ)。
1前言
鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是國家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國力的重要標(biāo)志,鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑、機(jī)械、造船、汽車、家電等行業(yè)。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。但隨著不斷擴(kuò)展的產(chǎn)能,已經(jīng)產(chǎn)生了越來越嚴(yán)重的煙氣污染問題。而燒結(jié)工藝又是鋼鐵生產(chǎn)煙氣排放的重點(diǎn)污染源,排放的so2占鋼鐵工業(yè)總排放量的70%,個(gè)別地區(qū)甚至達(dá)到了90%,其對環(huán)境的破壞已引起社會的廣泛關(guān)注。至新環(huán)保法從籌劃到實(shí)施多年來,我國燒結(jié)廠在煙氣除塵方面做了大量的工作,成果較為顯著。
二氧化硫?qū)θ梭w的危害是相當(dāng)嚴(yán)重的,可以引發(fā)多種疾病,特別是對農(nóng)作物和植物的生長率影響更是顯而易見,可以使森林的生長率下降和農(nóng)作物減產(chǎn).環(huán)境污染不僅嚴(yán)重危害燒結(jié)工作者的身體健康,甚至直接危及到整個(gè)鋼鐵企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。因此,改善燒結(jié)環(huán)境對提高企業(yè)的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益均具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。
2燒結(jié)脫毓工藝思理及系統(tǒng)介紹
2.1燒結(jié)脫硫方法簡述
當(dāng)前國內(nèi)燒結(jié)煙氣脫硫方法以脫硫劑參與化學(xué)反應(yīng)時(shí)的狀態(tài)分為:濕法、干法、半干法。
⑴濕法脫硫。濕法脫硫是脫硫劑為液態(tài)狀態(tài)下進(jìn)行脫硫和副產(chǎn)物處理的燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)。目前主要應(yīng)用有:石灰石-石膏法、氨法、離子液法、鎂法等,較多選擇是石灰石-石膏法。該方法的優(yōu)點(diǎn):應(yīng)用比較成熟,反應(yīng)速度快,脫硫效率高,脫硫劑價(jià)格便宜,有一定的除塵效果,副產(chǎn)品可以利用。缺點(diǎn):有設(shè)備腐蝕,廢水量較大,運(yùn)行維護(hù)量較大。
(2)汗法脫硫。干法脫硫是脫硫劑在干燥狀態(tài)下進(jìn)行脫硫和副產(chǎn)物處理的燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)。目前主要應(yīng)用有:循環(huán)流化床法、活性炭吸附法和密相干塔法等,較多選擇是循環(huán)流化床法。該方法的優(yōu)點(diǎn):系統(tǒng)阻力低,7JC耗小,脫硫效率髙,吸收塔占地面積少,不需要考慮防腐,投資相對較小,運(yùn)行維護(hù)較容易,部分產(chǎn)物可循環(huán)利用。缺點(diǎn):易發(fā)生脫硫床塌床,管道堵塞、管道局部結(jié)露等現(xiàn)象。
(3)半干法脫硫。半干法脫硫是帶有少量水的脫硫劑與煙氣反應(yīng),進(jìn)行脫硫和副產(chǎn)物處理的燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)。目前主要應(yīng)用有:旋轉(zhuǎn)噴霧(SDA)法、LEC法等,應(yīng)用較多的是SDA法。該方法的優(yōu)點(diǎn):系統(tǒng)簡單、易于操作、易于維護(hù);脫硫效率較髙,能達(dá)90%以上;鈣硫比較低,在1.1-1.3之間,投資少,運(yùn)行成本低;部分產(chǎn)物可循環(huán)利用。缺點(diǎn):霧化器噴嘴存在堵塞和副產(chǎn)物難以利用問題。
2.2燒結(jié)脫硫工藝原理及系統(tǒng)介紹
旋轉(zhuǎn)噴霧(SDA琺煙氣脫硫技術(shù)最早由丹麥Niro公司發(fā)明,同時(shí)將技術(shù)給轉(zhuǎn)讓美國B&W公司,在國際上已經(jīng)得到較好的應(yīng)用。
SDA法煙氣脫硫工藝原理:釆用的脫硫劑為CaO含量較高的石灰,石灰倉內(nèi)的粉狀石灰經(jīng)螺旋稱重輸送機(jī)定量送至消化槽消化,制成髙濃度漿,隨后進(jìn)入配漿槽,通過槽上過濾器濾除大顆粒雜質(zhì),在槽內(nèi)用水將濃漿稀釋到需要的20%左右濃度,再經(jīng)過泵打入石灰石儲罐之上的振動(dòng)篩(網(wǎng)眼直徑約1.5mm),除去大顆粒雜質(zhì),過濾后的石灰乳流入石灰乳儲罐,用泵送入高位給料罐備用,見圖1。
SDA法煙氣脫硫工藝工藝流程包括:吸收劑制備、吸收劑漿液霧化、霧粒與煙氣的接觸混合、液滴蒸發(fā)與S02吸收、灰渣排出和灰渣再循環(huán),其中吸收劑漿液霧化、霧粒與煙氣接觸混合、液滴蒸發(fā)與S02吸收在旋轉(zhuǎn)噴霧干燥吸收塔內(nèi)進(jìn)行,鈣硫比1.4〜1.5,脫硫效率達(dá)到90%以上,脫除幾乎全S03。
3燒結(jié)K確霧化器自停機(jī)故障處理
3.1故障現(xiàn)象
燒結(jié)脫硫設(shè)備在正常生產(chǎn)過程中突然發(fā)生自停,接中控室操作工電話,及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場。通過WINCC監(jiān)控軟件畫面,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已經(jīng)按照故障停機(jī)工藝步驟完成停機(jī),調(diào)取PLC記錄,發(fā)現(xiàn)在停機(jī)程序啟動(dòng)前已經(jīng)出現(xiàn)霧化器軸潤滑油箱高油位報(bào)警,該報(bào)警在程序中為故障停機(jī)條件之一。
3.2故障分析
通過査看PLC程序及霧化器制造隨機(jī)說明書,了解故障停機(jī)步驟為:(1脖止對霧化器的液料供應(yīng);(2)關(guān)閉霧化輪的保護(hù)水供應(yīng);(3)延時(shí)2秒,⑷關(guān)閉霧化電機(jī),(5傳待霧化輪至停止?jié)櫥?完全靜止);(6〉關(guān)閉油泵:(7)關(guān)閉油冷卻器的水供給。如果是油箱油位高報(bào)警時(shí)間持續(xù)900秒以上,開始執(zhí)行停機(jī)程序,顯示報(bào)警霧化器停止運(yùn)行。
初步判斷故障范圍在油箱位置。
3.3故障處理
由于該設(shè)備為德國GEA的F800型旋轉(zhuǎn)式霧化器,屬于進(jìn)口設(shè)備,會同電氣、機(jī)械專業(yè)詳細(xì)參考圖紙及設(shè)備隨機(jī)說明書,霧化器下端部分是由帶有主軸球軸承支座的兩個(gè)油箱、主軸、進(jìn)料總成和錐形外罩組成。兩個(gè)獨(dú)立的潤滑系統(tǒng)(齒輪箱和軸的潤滑系統(tǒng))中的兩個(gè)油泵是同一個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的。軸潤滑系統(tǒng)油泵將潤滑油從下部油箱中抽出,油流經(jīng)主軸油控制器、潤滑主軸上的兩個(gè)球軸承。油在重力的作用下沿軸流下,經(jīng)過下面的軸承最后進(jìn)人下部油箱中,見圖2油箱圖
制定檢査方案。在機(jī)械專業(yè)人員卸下霧化器外殼后,用專用工具打開潤滑油箱,取下液位計(jì),發(fā)現(xiàn)該液位計(jì)為潤中儀表浮球液位計(jì),該液位計(jì)是以磁浮球?yàn)闇y量元件,利用排開液體體積相等原理浮于液面,當(dāng)容器的液位變化時(shí)浮球也隨著上下移動(dòng),由于磁性作用,潤中儀表浮球液位計(jì)的干簧受磁性吸合,使傳感器內(nèi)電阻成線性變化,由智能轉(zhuǎn)換器將電阻變化轉(zhuǎn)換成4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號,通過顯示儀表用數(shù)字蹄液體的實(shí)際位置,也可通過屏蔽線將信號輸送至PLCg制柜,從而達(dá)到液面的遠(yuǎn)距離檢測和控制的目的。
通過上下?lián)軇?dòng)液位計(jì)浮球,與中控室同步聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)電腦液位數(shù)據(jù)顯示與現(xiàn)場浮球所處位置一致,且PLC進(jìn)線端子在串入萬用表的情況下,電流信號與上述兩類顯示一致。此時(shí)可判斷液位計(jì)正常無故障,再檢查現(xiàn)場接線盒內(nèi)較為潮濕,進(jìn)行了吹千和緊固端子的工作,機(jī)械專業(yè)人員對潤滑油箱中的油品進(jìn)行了排放和重新灌注,按照油箱容積最高上限為4L,加入3.5L左右油,恢復(fù)原狀后進(jìn)行霧化器試運(yùn)行,故障現(xiàn)象消失,正常進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。
但5天后,此故障現(xiàn)象再出現(xiàn),還是主軸油箱高液位報(bào)警導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī),再次與各專業(yè)認(rèn)真翻閱圖紙及技術(shù)資料,并咨詢銷售商技術(shù)代表后,再次對霧化器進(jìn)行拆卸和檢查,液位計(jì)經(jīng)詳細(xì)檢査后判斷還是正常,在檢查過程中,有機(jī)械專業(yè)人員提到在第一次故障出現(xiàn)前兩天曾對霧化器主軸油箱與主軸之間的密封墊圈做過拆卸和更換,當(dāng)時(shí)我們就意識到,可能問題就出在這個(gè)方面,為證實(shí)我們的判斷,從浮球液位計(jì)安裝孔通過手探入的方式檢査油箱底部,發(fā)現(xiàn)大量漿液沉淀,液位高的原因正是由于有漿液的存在,再加上注人平時(shí)正常量的潤滑油,通過泵的作用導(dǎo)致油位超限,引起高油位報(bào)警停機(jī)。機(jī)械專業(yè)人員更進(jìn)一步拆卸霧化器,將密封整圈進(jìn)行了更換和密封處理。恢復(fù)原狀后,再次試運(yùn)行,無狀況后進(jìn)行正式生產(chǎn)。至今霧化器再也未出現(xiàn)過液位計(jì)故障現(xiàn)象。
4結(jié)語
經(jīng)過處理霧化器浮球液位計(jì)高報(bào)警導(dǎo)致停機(jī)故障,更加深入的了解了脫硫設(shè)備工作原理、流程、現(xiàn)場設(shè)備構(gòu)成、PLC程序,對今后的設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)連續(xù)、穩(wěn)定順行及煙氣排放滿足國家環(huán)保要求提供了保障,同時(shí)對其他兩個(gè)燒結(jié)的脫硫設(shè)備維護(hù)、順行有一定的借鑒意義。
本文簡要介紹重鋼2#燒結(jié)脫硫霧化器原理、設(shè)備組成,針對設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的潤滑油箱高液位報(bào)警導(dǎo)致的停機(jī)故障現(xiàn)象,與電氣、機(jī)械專業(yè)在故障處理中積極配合,采取有效的應(yīng)對措施,對于液位測量過程中浮球液位計(jì)遇到的故障與原因作出分析,解決了滿負(fù)荷生產(chǎn)環(huán)境下的脫硫設(shè)備連續(xù)運(yùn)行的需求,并為消化吸收進(jìn)口脫破霧化器設(shè)備打下基礎(chǔ)。
1前言
鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是國家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國力的重要標(biāo)志,鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑、機(jī)械、造船、汽車、家電等行業(yè)。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。但隨著不斷擴(kuò)展的產(chǎn)能,已經(jīng)產(chǎn)生了越來越嚴(yán)重的煙氣污染問題。而燒結(jié)工藝又是鋼鐵生產(chǎn)煙氣排放的重點(diǎn)污染源,排放的so2占鋼鐵工業(yè)總排放量的70%,個(gè)別地區(qū)甚至達(dá)到了90%,其對環(huán)境的破壞已引起社會的廣泛關(guān)注。至新環(huán)保法從籌劃到實(shí)施多年來,我國燒結(jié)廠在煙氣除塵方面做了大量的工作,成果較為顯著。
二氧化硫?qū)θ梭w的危害是相當(dāng)嚴(yán)重的,可以引發(fā)多種疾病,特別是對農(nóng)作物和植物的生長率影響更是顯而易見,可以使森林的生長率下降和農(nóng)作物減產(chǎn).環(huán)境污染不僅嚴(yán)重危害燒結(jié)工作者的身體健康,甚至直接危及到整個(gè)鋼鐵企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。因此,改善燒結(jié)環(huán)境對提高企業(yè)的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益均具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。
2燒結(jié)脫毓工藝思理及系統(tǒng)介紹
2.1燒結(jié)脫硫方法簡述
當(dāng)前國內(nèi)燒結(jié)煙氣脫硫方法以脫硫劑參與化學(xué)反應(yīng)時(shí)的狀態(tài)分為:濕法、干法、半干法。
⑴濕法脫硫。濕法脫硫是脫硫劑為液態(tài)狀態(tài)下進(jìn)行脫硫和副產(chǎn)物處理的燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)。目前主要應(yīng)用有:石灰石-石膏法、氨法、離子液法、鎂法等,較多選擇是石灰石-石膏法。該方法的優(yōu)點(diǎn):應(yīng)用比較成熟,反應(yīng)速度快,脫硫效率高,脫硫劑價(jià)格便宜,有一定的除塵效果,副產(chǎn)品可以利用。缺點(diǎn):有設(shè)備腐蝕,廢水量較大,運(yùn)行維護(hù)量較大。
(2)汗法脫硫。干法脫硫是脫硫劑在干燥狀態(tài)下進(jìn)行脫硫和副產(chǎn)物處理的燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)。目前主要應(yīng)用有:循環(huán)流化床法、活性炭吸附法和密相干塔法等,較多選擇是循環(huán)流化床法。該方法的優(yōu)點(diǎn):系統(tǒng)阻力低,7JC耗小,脫硫效率髙,吸收塔占地面積少,不需要考慮防腐,投資相對較小,運(yùn)行維護(hù)較容易,部分產(chǎn)物可循環(huán)利用。缺點(diǎn):易發(fā)生脫硫床塌床,管道堵塞、管道局部結(jié)露等現(xiàn)象。
(3)半干法脫硫。半干法脫硫是帶有少量水的脫硫劑與煙氣反應(yīng),進(jìn)行脫硫和副產(chǎn)物處理的燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)。目前主要應(yīng)用有:旋轉(zhuǎn)噴霧(SDA)法、LEC法等,應(yīng)用較多的是SDA法。該方法的優(yōu)點(diǎn):系統(tǒng)簡單、易于操作、易于維護(hù);脫硫效率較髙,能達(dá)90%以上;鈣硫比較低,在1.1-1.3之間,投資少,運(yùn)行成本低;部分產(chǎn)物可循環(huán)利用。缺點(diǎn):霧化器噴嘴存在堵塞和副產(chǎn)物難以利用問題。
2.2燒結(jié)脫硫工藝原理及系統(tǒng)介紹
旋轉(zhuǎn)噴霧(SDA琺煙氣脫硫技術(shù)最早由丹麥Niro公司發(fā)明,同時(shí)將技術(shù)給轉(zhuǎn)讓美國B&W公司,在國際上已經(jīng)得到較好的應(yīng)用。
SDA法煙氣脫硫工藝原理:釆用的脫硫劑為CaO含量較高的石灰,石灰倉內(nèi)的粉狀石灰經(jīng)螺旋稱重輸送機(jī)定量送至消化槽消化,制成髙濃度漿,隨后進(jìn)入配漿槽,通過槽上過濾器濾除大顆粒雜質(zhì),在槽內(nèi)用水將濃漿稀釋到需要的20%左右濃度,再經(jīng)過泵打入石灰石儲罐之上的振動(dòng)篩(網(wǎng)眼直徑約1.5mm),除去大顆粒雜質(zhì),過濾后的石灰乳流入石灰乳儲罐,用泵送入高位給料罐備用,見圖1。
SDA法煙氣脫硫工藝工藝流程包括:吸收劑制備、吸收劑漿液霧化、霧粒與煙氣的接觸混合、液滴蒸發(fā)與S02吸收、灰渣排出和灰渣再循環(huán),其中吸收劑漿液霧化、霧粒與煙氣接觸混合、液滴蒸發(fā)與S02吸收在旋轉(zhuǎn)噴霧干燥吸收塔內(nèi)進(jìn)行,鈣硫比1.4〜1.5,脫硫效率達(dá)到90%以上,脫除幾乎全S03。
3燒結(jié)K確霧化器自停機(jī)故障處理
3.1故障現(xiàn)象
燒結(jié)脫硫設(shè)備在正常生產(chǎn)過程中突然發(fā)生自停,接中控室操作工電話,及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場。通過WINCC監(jiān)控軟件畫面,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已經(jīng)按照故障停機(jī)工藝步驟完成停機(jī),調(diào)取PLC記錄,發(fā)現(xiàn)在停機(jī)程序啟動(dòng)前已經(jīng)出現(xiàn)霧化器軸潤滑油箱高油位報(bào)警,該報(bào)警在程序中為故障停機(jī)條件之一。
3.2故障分析
通過査看PLC程序及霧化器制造隨機(jī)說明書,了解故障停機(jī)步驟為:(1脖止對霧化器的液料供應(yīng);(2)關(guān)閉霧化輪的保護(hù)水供應(yīng);(3)延時(shí)2秒,⑷關(guān)閉霧化電機(jī),(5傳待霧化輪至停止?jié)櫥?完全靜止);(6〉關(guān)閉油泵:(7)關(guān)閉油冷卻器的水供給。如果是油箱油位高報(bào)警時(shí)間持續(xù)900秒以上,開始執(zhí)行停機(jī)程序,顯示報(bào)警霧化器停止運(yùn)行。
初步判斷故障范圍在油箱位置。
3.3故障處理
由于該設(shè)備為德國GEA的F800型旋轉(zhuǎn)式霧化器,屬于進(jìn)口設(shè)備,會同電氣、機(jī)械專業(yè)詳細(xì)參考圖紙及設(shè)備隨機(jī)說明書,霧化器下端部分是由帶有主軸球軸承支座的兩個(gè)油箱、主軸、進(jìn)料總成和錐形外罩組成。兩個(gè)獨(dú)立的潤滑系統(tǒng)(齒輪箱和軸的潤滑系統(tǒng))中的兩個(gè)油泵是同一個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的。軸潤滑系統(tǒng)油泵將潤滑油從下部油箱中抽出,油流經(jīng)主軸油控制器、潤滑主軸上的兩個(gè)球軸承。油在重力的作用下沿軸流下,經(jīng)過下面的軸承最后進(jìn)人下部油箱中,見圖2油箱圖
制定檢査方案。在機(jī)械專業(yè)人員卸下霧化器外殼后,用專用工具打開潤滑油箱,取下液位計(jì),發(fā)現(xiàn)該液位計(jì)為潤中儀表浮球液位計(jì),該液位計(jì)是以磁浮球?yàn)闇y量元件,利用排開液體體積相等原理浮于液面,當(dāng)容器的液位變化時(shí)浮球也隨著上下移動(dòng),由于磁性作用,潤中儀表浮球液位計(jì)的干簧受磁性吸合,使傳感器內(nèi)電阻成線性變化,由智能轉(zhuǎn)換器將電阻變化轉(zhuǎn)換成4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號,通過顯示儀表用數(shù)字蹄液體的實(shí)際位置,也可通過屏蔽線將信號輸送至PLCg制柜,從而達(dá)到液面的遠(yuǎn)距離檢測和控制的目的。
通過上下?lián)軇?dòng)液位計(jì)浮球,與中控室同步聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)電腦液位數(shù)據(jù)顯示與現(xiàn)場浮球所處位置一致,且PLC進(jìn)線端子在串入萬用表的情況下,電流信號與上述兩類顯示一致。此時(shí)可判斷液位計(jì)正常無故障,再檢查現(xiàn)場接線盒內(nèi)較為潮濕,進(jìn)行了吹千和緊固端子的工作,機(jī)械專業(yè)人員對潤滑油箱中的油品進(jìn)行了排放和重新灌注,按照油箱容積最高上限為4L,加入3.5L左右油,恢復(fù)原狀后進(jìn)行霧化器試運(yùn)行,故障現(xiàn)象消失,正常進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。
但5天后,此故障現(xiàn)象再出現(xiàn),還是主軸油箱高液位報(bào)警導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī),再次與各專業(yè)認(rèn)真翻閱圖紙及技術(shù)資料,并咨詢銷售商技術(shù)代表后,再次對霧化器進(jìn)行拆卸和檢查,液位計(jì)經(jīng)詳細(xì)檢査后判斷還是正常,在檢查過程中,有機(jī)械專業(yè)人員提到在第一次故障出現(xiàn)前兩天曾對霧化器主軸油箱與主軸之間的密封墊圈做過拆卸和更換,當(dāng)時(shí)我們就意識到,可能問題就出在這個(gè)方面,為證實(shí)我們的判斷,從浮球液位計(jì)安裝孔通過手探入的方式檢査油箱底部,發(fā)現(xiàn)大量漿液沉淀,液位高的原因正是由于有漿液的存在,再加上注人平時(shí)正常量的潤滑油,通過泵的作用導(dǎo)致油位超限,引起高油位報(bào)警停機(jī)。機(jī)械專業(yè)人員更進(jìn)一步拆卸霧化器,將密封整圈進(jìn)行了更換和密封處理。恢復(fù)原狀后,再次試運(yùn)行,無狀況后進(jìn)行正式生產(chǎn)。至今霧化器再也未出現(xiàn)過液位計(jì)故障現(xiàn)象。
4結(jié)語
經(jīng)過處理霧化器浮球液位計(jì)高報(bào)警導(dǎo)致停機(jī)故障,更加深入的了解了脫硫設(shè)備工作原理、流程、現(xiàn)場設(shè)備構(gòu)成、PLC程序,對今后的設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)連續(xù)、穩(wěn)定順行及煙氣排放滿足國家環(huán)保要求提供了保障,同時(shí)對其他兩個(gè)燒結(jié)的脫硫設(shè)備維護(hù)、順行有一定的借鑒意義。
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